脱硫塔、喷淋塔堵塞的处理方案
(1)做好气体入塔前的净化,气体入塔前要洗涤除尘和静电除焦,并加强气水分离,防止煤焦油、粉煤灰等杂物带入脱硫系统。
(2)认真查找堵塔的根本原因,是设备设计安装问题的,找机会进行技术改造,比如脱硫塔在填料的装填和选用上,宜按三层装填,每层高度5-6米,填料总高15-18米,填料以散装聚丙烯¢50-70㎜为主,下段填料宜选大规格以防堵;气液分布器、再分布器、除沫器等部件设计应合理,气液分布面要适当;填料托架多为驼峰板,各企业或多或少都发生过驼峰堵塞,严重时驼峰槽被堵满,不得不停车扒填料清理,建议将驼峰板改为格子板;氧化槽内应设1-2层分布板,孔板的作用是使气液混合物通过孔板时再经混合搅动,以利效率提高,孔径过大,混合搅动作用减弱;检修质量,在塔内填料扒出后,应对塔内进行一次检查,发现问题及时处理。
(3)严格控制工艺指标,做好槽硫泡沫的浮选和溢流,压力(一般在0.40-0.45MPa),以及液位要稳定,防止大幅度波动而将沉淀泛起带入塔内;控制好温度,温度过高则副反应加快,产生副盐多,副盐结晶,造成堵塔.
(4)足够的循环量和喷淋密度,使附在填料表面的积硫冲刷,减量生产,不宜调节循环量,应以降低溶液总碱度为手段。重视熔硫回收及加工,熔硫残液要经逐级沉淀、过滤、冷却、氧化并将杂质后再返回到系统。
(5)选用质量的催化剂,东狮牌888催化剂。由于其的化学结构而具有的吸氧载氧能力,在脱硫过程中,不断地释放出具有活性的原子态氧,能将H2S和部分硫转化为单质硫,从而提高脱硫效率,脱除硫可达50%以上,氧化时析出的硫颗粒大,易分离回收,使脱硫液粘度降低,悬浮硫减少,溶液清亮。另外,888催化剂不但能吸附氧,活化氧,还能形成多硫化物,多硫化合物被时析出硫,以致溶液中的悬浮硫逐渐降低,填料上粘附着的硫也逐渐松懈下来,故具有的清洗塔的作用。
(6)对塔堵后,阻力上升,出塔气体出现带液现象的处理。据笔者的操作和管理经验,一方面可加大循环量来冲塔,另一方面可在贪液中加入量的植物油,以塔内沉积在填料上的硫泡及积硫,一般植物油一次加入量在200-300mL为宜,加入量过多,则在塔阻下降后,脱硫效率会有所降低,主要原因是植物油是高分子化合物,是一种消泡物质,从而影响系统单质硫的浮选,导致溶液效果不佳,但会在一两天后转入正常。需特别注意的是,在加植物油来清洗塔期间,硫泡会大量增多,宜加强槽硫泡的浮选,正常溢流,同时要加强熔硫回收工作。
总之,塔堵原因较多,出现塔阻上升,要认真分析查找堵塔原因,对症下药,采取措施,才能解决根本问题。